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一起發(fā)動機積炭清洗不當引發(fā)的搗缸事故分析

2022-12-07 06:21:48杭州愛卡汽車維修服務有限公司李軍總
汽車維護與修理 2022年11期
關鍵詞:積炭清洗劑連桿

杭州愛卡汽車維修服務有限公司 李軍總

浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 鄭堯軍

1 案由

某地發(fā)生一起奔馳C180L轎車發(fā)動機搗缸事故,車輛的基本信息如下:該車是2017年1月生產的,搭載274 910發(fā)動機,整車型號為BJ7164GL。根據(jù)維修檔案記錄,2019年11月3日,車主將該車送到某汽車修理廠進行保養(yǎng),保養(yǎng)過程中更換了4個火花塞,做過氣路、油路清洗。11月11日,車主駕駛車輛出車庫時發(fā)生了發(fā)動機搗缸事故。因案情需要對該奔馳車發(fā)動機搗缸原因進行質量鑒定。

2 車輛發(fā)動機的現(xiàn)狀

(1)發(fā)動機上部外觀正常,外圍部件無破損情況。檢查空氣濾清器、節(jié)氣門體、中冷器、連接中冷器的進氣管等,均正常。

(2)拆解下發(fā)動機氣缸蓋,發(fā)現(xiàn)第1缸燃燒室積炭較多,進氣門邊緣有撞擊的痕跡(圖1)。其他3個缸良好。

圖1 第1缸進氣門邊緣有撞擊的痕跡

(3)檢查氣缸體,對比第4缸活塞發(fā)現(xiàn)第1缸活塞沒有在上止點位置,第1缸活塞頂部垂直于活塞銷方向已開裂。另外,第1缸活塞已逆時針旋轉了90°(圖2),活塞頂部有碰撞的痕跡,與進、排氣門上的痕跡能夠對應上。

圖2 第1缸活塞已逆時針旋轉了90°

(4)如圖3、圖4所示,測得第1缸氣缸壁上第1道氣環(huán)上止點工作痕跡與氣缸體上平面之間的距離為6.5 mm,在氣缸壁朝前側,測得積炭下邊緣與氣缸體上平面之間的距離為11.5 mm,第1道氣環(huán)上止點工作痕跡部分已被積炭覆蓋。測得第2、3、4缸氣缸壁上積炭下邊緣與氣缸體上平面之間的距離均為6.5 mm,測得第1道氣環(huán)上止點工作痕跡與氣缸體上平面之間的距離也為6.5 mm。

圖3 第1道氣環(huán)上止點工作痕跡與氣缸體上平面之間的距離

圖4 積炭下邊緣與氣缸體上平面之間的距離

(5)檢查發(fā)動機底部,發(fā)現(xiàn)發(fā)動機油底殼前端破損嚴重,機油泵集濾器表面干凈(圖5),無任何雜質。如圖6所示,發(fā)動機氣缸體左側有2個打破的洞,右側打破的洞比較長。

圖5 機油泵集濾器表面干凈

圖6 發(fā)動機氣缸體左、右側被打破

(6)拆檢各氣缸的連桿活塞(圖7),發(fā)現(xiàn)第1缸連桿在中間位置斷裂,活塞裙部部分碎裂。而第2、3、4缸連桿活塞均正常。檢查各缸連桿瓦,未發(fā)現(xiàn)連桿瓦存在異常磨損情況。此外,曲軸上的連桿軸頸和主軸頸表面也都正常。

圖7 拆檢各氣缸的連桿活塞

(7)將斷裂的第1缸連桿送專業(yè)實驗室進行檢驗。

1)斷口觀察。如圖8所示,連桿斷口上有放射狀條紋,裂紋源位于連桿一側表面處,未發(fā)現(xiàn)明顯的疲勞條紋,瞬斷區(qū)不平整,約占斷口橫截面的1/2。

圖8 連桿斷口

2)掃描電鏡檢查。由于連桿大頭側斷口與氣缸體多次擦碰并卡在了缸體上,故選擇連桿小頭側斷口處截取試樣進行掃描電鏡分析。掃描電鏡結果顯示連桿斷口裂紋源部位無疲勞輝紋,存在磨損現(xiàn)象(圖9);連桿瞬斷區(qū)部位無疲勞特征,也存在磨損現(xiàn)象(圖10)。

圖9 連桿斷口裂紋源形貌

圖10 連桿斷口瞬斷區(qū)形貌

3)硬度及化學成分分析。對連桿的硬度及化學成分進行檢測,檢測結果見表1所列。

表1 連桿硬度及化學成分的檢測結果

3 技術分析

3.1 發(fā)動機搗缸原因分析

通過現(xiàn)場勘驗,可以判斷該車發(fā)動機受損是車輛行駛時,發(fā)動機第1缸連桿斷裂,打破左、右側氣缸體,造成曲軸卡死,進而導致發(fā)動機停止運轉。第2、3、4缸氣缸壁上的積炭痕跡均衡等高,積炭下邊緣與氣缸體上平面之間的距離均為6.5 mm,與活塞火力岸的高度一致。而第1 缸氣缸壁朝前側的積炭痕跡位置明顯比其他缸低約5 mm,這說明第1缸活塞曾在低于上止點下方位置運行了一段時間。而產生這種現(xiàn)象的原因是,第1缸的連桿在斷裂前已經受到壓縮而發(fā)生了彎曲,連桿大、小頭之間的距離比正常狀態(tài)下縮短了約5 mm。

3.2 連桿彎曲變形的原因分析

通常,連桿發(fā)生彎曲變形有以下兩種情況:一是連桿受到了超過本身強度的極限壓力;二是連桿本身存在質量問題,在正常工作壓力下就產生了變形。

對斷裂的連桿進行檢測,連桿的硬度符合連桿圖零件說明要求,連桿的化學成分也符合牌號70MnVS4BY的要求。連桿斷口上有放射狀條紋,裂紋源位于連桿一側表面處,未見明顯的疲勞條紋;瞬斷區(qū)不平整,約占橫截面的1/2,這些說明連桿不存在高周疲勞且具有受到較大外力的特征。而且,如果是連桿本身質量問題,彎曲變形的過程應是漸進的、連續(xù)的,第1道氣環(huán)不會在氣缸壁上留下清晰的上止點工作痕跡。因此,第1缸連桿的彎曲變形可以排除連桿本身的質量問題所致。

現(xiàn)場勘驗發(fā)現(xiàn),第1缸氣缸壁上第1道氣環(huán)上止點工作痕跡與氣缸體上平面之間的距離為6.5 mm,在氣缸壁朝前側,積炭下邊緣與氣缸體上平面之間的距離為11.5 mm,原第1道氣環(huán)上止點工作痕跡部分被積炭覆蓋。這說明第1缸的連桿在彎曲的狀況下運行時間不久,因此,只是在氣缸壁形成了積炭痕跡。若運行時間更長的話,還會在低于上止點的位置形成第1道氣環(huán)的工作痕跡。根據(jù)維修檔案記錄,2019年11月3日使用清洗套裝進行發(fā)動機氣路、油路清洗時的行駛里程為53 212 km,2019年11月11日發(fā)生搗缸時的行駛里程為53 375 km,期間只行駛了163 km,與上述分析相符,說明第1缸連桿彎曲變形是在這次保養(yǎng)過程中產生的。

根據(jù)提供的“發(fā)動機除炭施工指引”視頻,該套裝包含節(jié)氣門清潔劑、進氣系統(tǒng)清洗劑、噴油器清洗劑、燃燒室泡沫清洗劑、三元催化還原修復劑等5款產品。清洗進氣道時,需要在發(fā)動機怠速運轉時進行,使用專用設備將清洗劑從節(jié)氣門之前注入進氣系統(tǒng)。當調節(jié)不當時,就會有多余的甚至大量的清洗劑積聚在進氣歧管內。清洗三元催化轉化器時,由于持續(xù)時間較長,且清洗劑的補充量較小,發(fā)生上述情況的可能性較小。當清洗完畢后,需要將發(fā)動機轉速提升至3 000 r/min以上進行排煙。在怠速或低負荷運行時,進氣系統(tǒng)內的空氣流量較小,不會帶動積聚的清洗劑。當突然加大加速踏板時,空氣流量會迅速增加,氣流就會帶動積聚的清洗劑從進氣歧管進入氣缸內,在緊接著的壓縮行程中,進、排氣門同時關閉,由于液體是不可壓縮的,從而造成壓縮行程后期氣缸內的壓力異常升高,壓力升高值由液體量的多少和發(fā)動機轉速決定。當進入氣缸內的液體量達到一定值時,排煙時的發(fā)動機轉速較高,就會迫使連桿發(fā)生彎曲變形,但發(fā)動機還能夠持續(xù)運轉。

3.3 連桿斷裂原因分析

由于發(fā)動機第1缸連桿的變形量約為5 mm,變形后的第1缸壓縮比約為6.7(發(fā)動機的缸徑是83.0 mm,活塞行程73.7 mm,標準壓縮比為10.3),變形后這個氣缸仍能繼續(xù)工作,所以發(fā)動機運行時沒有明顯異常。但壓縮比降低后,燃燒溫度會有所降低,因此,第1缸活塞頂部和燃燒室內的積炭會比其他缸嚴重。車輛低負荷行駛時,氣缸內的燃燒壓力較低,連桿受到的壓力較小,連桿的損傷還不至于快速惡化。但當車輛急加速、大負荷行駛時,發(fā)動機轉矩輸出接近額定轉矩,這時氣缸內的燃燒壓力非常高,連桿受到的壓力也會增加,原本已經變形受損的連桿在這種周期性的高壓力作用下,損傷會逐漸積累,最后發(fā)生斷裂,斷裂的連桿在高速運行中打破氣缸體,活塞在慣性作用下發(fā)生90°旋轉,在未到達上止點前停止運行。

綜上分析,可排除連桿本身質量問題導致連桿彎曲的可能性。連桿斷裂的原因應該是,在清洗發(fā)動機積炭時進氣歧管內存有較多的清洗劑積液,且在排煙過程中發(fā)動機轉速較高,導致活塞在壓縮行程時氣缸內壓力異常升高,第1缸連桿受到了超過本身強度的極限壓力而發(fā)生彎曲變形;在后續(xù)車輛使用過程中,變形受損的連桿在周期性高壓力作用下,損傷逐漸擴大直至發(fā)生斷裂,斷裂的連桿在高速運行時打破氣缸體(搗缸)。

4 事后建議

發(fā)動機積炭清洗過程中,尤其是在對進氣道的積炭清洗時,一定要注意操作的規(guī)范性,很多類似清洗積炭的事故發(fā)生往往與操作不當有關。比如清洗燃燒室,清洗后按規(guī)定必須使用內窺鏡檢查燃燒室內的殘留物情況,部分操作人員往往因為沒有內窺鏡或嫌內窺鏡使用麻煩,沒有對燃燒室進行檢查就去起動發(fā)動機,這往往會導致事故的發(fā)生。

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