華石磊 侯安博 宋立斌
華能國際電力股份有限公司上安電廠 石家莊 050310
隨著燃煤機(jī)組經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的日漸提高,部分電廠增設(shè)了WGGH系統(tǒng)。在實(shí)際運(yùn)行中,存在WGGH系統(tǒng)煙冷器換熱面堵塞的情況,致使煙氣系統(tǒng)阻力增加,機(jī)組被迫限負(fù)荷或停機(jī),嚴(yán)重影響機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
某電廠5號(hào)機(jī)組為國產(chǎn)600MW超臨界燃煤機(jī)組,于2008年投入商業(yè)運(yùn)行。2015年初,由上海某發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)、改進(jìn)、安裝了WGGH系統(tǒng)。WGGH系統(tǒng)由兩大部分組成:第一部分為煙氣冷卻器,布置在空預(yù)器之后、電除塵之前的水平煙道上。煙氣冷卻器共設(shè)置四列,其中A側(cè)引風(fēng)機(jī)煙道設(shè)置A、B列,B側(cè)引風(fēng)機(jī)煙道設(shè)置C、D列。每列沿?zé)煔饬飨虿贾盟慕M換熱模塊,換熱面型式依次為螺旋型、H型、H型、H型翅片管,設(shè)計(jì)煙氣側(cè)差壓為700 Pa。四組模塊串聯(lián)布置,將煙溫由150℃降至90℃。每列在第一二組模塊之間、第三四組模塊之間分上下兩層共布置4桿蒸汽吹灰器,廠家推薦吹灰壓力為1.0~1.5 MPa;第二部分為煙氣加熱器,布置在脫硫系統(tǒng)和煙囪之間的水平煙道上,通過煙氣加熱器將尾部煙氣(脫硫系統(tǒng)出口)加熱到80℃。機(jī)組脫硝系統(tǒng)采用SCR技術(shù)。該機(jī)組在運(yùn)行過程中出現(xiàn)WGGH系統(tǒng)A/B列煙冷器換熱面堵塞現(xiàn)象,造成煙氣側(cè)差壓高,風(fēng)煙系統(tǒng)阻力增加,機(jī)組帶負(fù)荷受限。針對(duì)此問題,電廠積極開展項(xiàng)目攻關(guān),結(jié)合堵塞機(jī)理,進(jìn)行在線治堵可行性分析。經(jīng)采用對(duì)煙冷器模塊解列放水、提升煙溫、增加吹灰頻次的方法,使煙氣側(cè)差壓得到有效控制,系統(tǒng)阻力下降明顯,滿足帶負(fù)荷需求。
結(jié)合實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),分析造成WGGH系統(tǒng)煙冷器換熱面堵塞的常見原因主要有兩種:
一是前端脫硝噴氨不均或噴氨量過大引起。脫硝噴氨不均或噴氨量過大導(dǎo)致局部煙氣攜帶過剩的氨量增多,氨與煙氣中的三氧化硫和水反應(yīng)生成硫酸氫銨。硫酸氫銨的熔點(diǎn)為147℃(液固轉(zhuǎn)化溫度)。其液態(tài)時(shí)具有非常粘的特性,容易附著在換熱管及翅片表面,并吸附煙氣中的飛灰,造成模塊堵塞[1]。煙冷器入口實(shí)際運(yùn)行煙溫在120~150℃,正好處于硫酸氫銨液固轉(zhuǎn)化的溫度區(qū)間,客觀上增加了系統(tǒng)堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。
二是煙氣流場不均。如煙氣導(dǎo)流板設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致煙道流場不均,局部煙氣流速差異化,流速慢的煙氣攜帶的煙塵極易在煙冷器換熱面被沉積下來,形成堵塞。一旦局部堵塞,如不采取有效措施,堵塞情況便會(huì)逐漸加劇,造成煙氣側(cè)差壓大幅上升。
針對(duì)噴氨不均或過度噴氨情況,運(yùn)行中可采取噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn),提升脫硝系統(tǒng)性能等手段加以控制和緩解;而流場的優(yōu)化,因受制于改造方案的制定及檢修工期的限制,實(shí)施難度相對(duì)較大。如何在現(xiàn)有設(shè)備情況下,開展WGGH系統(tǒng)在線治堵勢在必行。
將堵塞的煙冷器模塊煙溫提升至147℃(硫酸氫銨的熔點(diǎn))以上運(yùn)行。其目的:一是使煙冷器表面本已固化的硫酸氫銨液化,配合吹灰,去除現(xiàn)有堵塞物;二是降低硫酸氫銨在煙冷器處由液轉(zhuǎn)固的可能性,減少堵塞物的生成;三是提升煙溫后,煙氣流速加快,減少堵塞介質(zhì)在煙冷器處的滯留時(shí)間。
實(shí)現(xiàn)在線治堵的關(guān)鍵點(diǎn)在于將堵塞的煙冷器模塊煙溫提升至147℃以上穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。
煙溫條件:將治堵的煙冷器模塊以列為單位進(jìn)行水側(cè)隔離排空,破壞其換熱功能,為提升整列煙溫創(chuàng)造條件。通過現(xiàn)場試驗(yàn),偏置送引風(fēng)機(jī)出力和燃燒調(diào)整,可以將煙冷器出口煙溫提升至147℃以上穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)安全方面:升溫過程中,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)空預(yù)器馬達(dá)電流的監(jiān)視,控制好升溫速度,可以避免空預(yù)器因超流或卡澀跳閘;煙溫升高后,應(yīng)注意引風(fēng)機(jī)入口煙溫不超設(shè)計(jì)值。因同側(cè)煙道的非治堵列煙冷器正常運(yùn)行,只要控制好治堵列煙冷器提升煙溫的高限,兩列煙氣混合后進(jìn)入引風(fēng)機(jī)的煙溫就不會(huì)超過設(shè)備損壞最低允許溫度;升負(fù)荷階段,因系統(tǒng)阻力變化,通過加強(qiáng)對(duì)風(fēng)機(jī)參數(shù)的監(jiān)視及調(diào)整,可以避免引風(fēng)機(jī)喘振。
(2)經(jīng)濟(jì)方面:選擇將治堵列煙冷器出口煙溫提升至150℃左右穩(wěn)定運(yùn)行。這樣既能為整列煙冷器在硫酸氫銨熔點(diǎn)溫度以上運(yùn)行留有余量,確保升溫質(zhì)量,又能最大限度減少排煙損失,兼顧經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(3)環(huán)保方面:提升煙溫后,進(jìn)入對(duì)應(yīng)電除塵的煙氣流速加快及煙塵比電阻升高,電除塵除塵效率下降,同時(shí)使脫硫反應(yīng)總傳質(zhì)系數(shù)變小,脫硫整體效率下降。因此,升溫時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)環(huán)保參數(shù)的監(jiān)視,必要時(shí)應(yīng)采取將電除塵電場投全方式運(yùn)行、增開脫硫漿液循環(huán)泵等手段,避免環(huán)保參數(shù)超標(biāo)。
大棚韭菜多層覆蓋模式:主要集中在武山縣馬力鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)、山丹鄉(xiāng)、洛門鎮(zhèn),甘谷縣磐安鎮(zhèn)、新興鎮(zhèn)、大像山鎮(zhèn)等地,種植面積約0.33萬hm2。目前生產(chǎn)上栽培的品種主要有漢中冬韭、雪韭等。
通過對(duì)煙冷器提升煙溫所需條件及升溫后對(duì)機(jī)組帶來的安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,同時(shí)查閱了大量的相關(guān)資料,最終得出結(jié)論: 可以實(shí)現(xiàn)煙冷器在線治堵。
運(yùn)行中5號(hào)機(jī)組A列煙冷器煙氣側(cè)差壓高,最高達(dá)到2500 Pa,高負(fù)荷階段存在負(fù)荷受阻現(xiàn)象。于是組織編寫了《#5機(jī)組WGGH系統(tǒng)煙冷器在線治堵組織安全技術(shù)措施》。采取對(duì)A列煙冷器模塊解列放水、提升煙溫、增加吹灰頻次的方法進(jìn)行治堵,具體如下:
(1)關(guān)閉A列模塊進(jìn)出口閥門,開放空氣、放水手動(dòng)門對(duì)A列進(jìn)行解列放水。
(2)調(diào)整熱媒水流量、水水換熱器及蒸汽加熱器換熱量,使B/C/D列煙冷器出口煙溫盡量接近至90℃、煙氣加熱器出口煙溫滿足不低于80℃、熱媒水溫滿足不低于70℃的要求。
(3)偏置A/B兩側(cè)送引風(fēng)機(jī)出力,緩慢提升A列煙冷器出口煙溫,為減小A側(cè)風(fēng)機(jī)煙氣流量,提升煙溫時(shí)以優(yōu)先減小A側(cè)送風(fēng)機(jī)出力為首選控制手段,每提升2~3℃,觀察機(jī)組各參數(shù)變化情況,觀察時(shí)間為10 min,參數(shù)正常后繼續(xù)提升煙溫,直至將煙冷器出口煙溫提升至150℃左右穩(wěn)定運(yùn)行。
(4)投運(yùn)A列吹灰,吹灰壓力定為2.0 MPa(對(duì)應(yīng)就地提升閥后壓力為1.0 MPa),吹灰蒸汽溫度疏水在240℃以上,每8 h執(zhí)行2次吹灰。壓縮2個(gè)月A列煙冷器煙氣側(cè)差壓運(yùn)行曲線,自解列升溫治堵后,煙氣側(cè)差壓整體下降明顯,見圖1。
圖1 A列煙冷器提升煙溫后的煙氣側(cè)差壓變化
將機(jī)組風(fēng)機(jī)出力偏置正常,選取負(fù)荷相同、總風(fēng)量接近、其它系統(tǒng)阻力一致的時(shí)間段,統(tǒng)計(jì)治堵前后A列煙冷器煙氣側(cè)差壓情況見表1。
表1 5號(hào)機(jī)組WGGH系統(tǒng)煙冷器煙氣側(cè)差壓情況統(tǒng)計(jì)
在后續(xù)的工作中,繼續(xù)采取治堵措施,A列煙冷器煙氣差壓下降到一定程度后,由降低差壓轉(zhuǎn)變?yōu)榫S持差壓。使?jié)M負(fù)荷階段差壓基本控制在1200Pa左右,較治堵前下降約1300Pa,滿足機(jī)組帶滿負(fù)荷需求。避免了因煙冷器堵塞導(dǎo)致在線沖洗或機(jī)組被迫停機(jī)事件的發(fā)生。同時(shí),積極優(yōu)化治堵方案,由單列模塊全解列放水改為僅關(guān)閉入口電動(dòng)門的方式進(jìn)行升溫,使操作更靈活、便捷。
(1)負(fù)荷在320 MW~520 MW區(qū)間內(nèi)滿足升溫需求。
(2)升溫治堵2~3天煙氣側(cè)差壓有下降趨勢。每列推薦治堵周期為一周或以上,頻次依據(jù)現(xiàn)場煙氣側(cè)差壓定。
(3)提高吹灰器疏水溫度,確保吹灰蒸汽不帶水。定期核實(shí)吹灰器提升閥后進(jìn)汽壓力。升溫治堵6個(gè)月后檢查煙冷器模塊未發(fā)現(xiàn)明顯吹損跡象。
通過對(duì)某電廠5號(hào)機(jī)組WGGH系統(tǒng)煙冷器煙氣側(cè)堵塞的模塊采取解列、提升煙溫、增加吹灰頻次的方法,是可以降低煙氣側(cè)差壓的。因此,其他燃煤機(jī)組設(shè)置有WGGH系統(tǒng)或低低溫省煤器系統(tǒng)的,如因噴氨或流場不均造成換熱管堵塞的情況可以嘗試此方法。